کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5020082 1468635 2017 25 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Closed loop control of slippage during filament transport in molten material extrusion
ترجمه فارسی عنوان
کنترل حلقه بسته شدن لغزش در هنگام انتقال رشته در اکستروژن مواد مذاب
کلمات کلیدی
حمل و نقل رشته، کیفیت چاپ، کنترل خوراک، بینایی ماشین،
ترجمه چکیده
در تلاش برای رسیدن به قطعات سه بعدی چاپی با ابزار و ماشینهای منبع باز، لازم است همه منابع خطا را مطالعه کنید. کنترل جریان یکی از مهمترین عوامل ایجاد دقت قطعات قطعات تولید شده با اکستروژن مواد است و به همین ترتیب میزان خوراک دقیق رشته ای ضروری است. لغزش رشته در این کار اندازه گیری می شود. تفاوت سرعت بین سرعت راندمان تغذیه رشته ای و سرعت رشته با استفاده از یک دوربین فیلمبرداری با میکروسکوپ ارزان و پردازش تصویر با هزینه ای موثر، تنظیم اتوماتیک اندازه گیری می شود. عرض رشته نیز به طور همزمان اندازه گیری می شود، که اجازه می دهد برآورد جریان جریان حجمی در زمان واقعی باشد. میزان اکسترودر و میزان تغذیه بر میزان لغزش تاثیر می گذارد. به طور قابل توجهی، میزان لغزش تغییر می کند به طرز پویایی و بنابراین نمی تواند به طور کامل برای تصحیح اصلاح شود. اثبات مفهوم کنترل حلقه بسته اکسترودر نیز کاربرد دارد و میزان لغزش را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی
In the quest to achieve functional 3D printed parts with open source machines and tools it is required to study all the error sources. Flow control is a major contributor to accuracy of parts manufactured additively with material extrusion and a precise filament feed rate is therefore essential. Filament slippage is measured in this work. The speed difference between filament feed gear speed and filament speed is measured with a cost effective, automated setup, using a low cost USB microscope video camera and image processing. The filament width is also measured simultaneously, allowing for real time volumetric flow rate estimation. Extrusion temperature and feed rate are found to influence the amount of slippage. Significantly, the amount of slippage varies dynamically and therefore cannot be fully corrected for statically. Proof of concept closed loop control of the extruder is also implemented and reduces the amount of slippage considerably.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Additive Manufacturing - Volume 14, March 2017, Pages 31-38
نویسندگان
, ,