کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6680889 1428078 2018 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The effects of internal leakage on the performance of a micro gas turbine
ترجمه فارسی عنوان
اثر نشت داخلی بر عملکرد یک توربین گاز میکرو
کلمات کلیدی
توربین گاز میکرو، نشت داخلی، تغییر عملکرد، شبیه سازی غیر طراحی،
ترجمه چکیده
توربین های با گاز میکرو به ساختار جمع و جور و حجم کم ساخته شده اند، که باعث می شود آنها نسبت به توربین های گاز سنگین، بیشتر از نشت های داخلی آسیب پذیر باشند. بر این اساس، تشخیص دقیق تخریب عملکرد در توربین گاز میکرو گاز مهم است. این مطالعه به بررسی ویژگی های تخریب می پردازد. نقشه های عملکرد برای کمپرسور و توربین مورد استفاده قرار گرفت و یک مدل چند متغیره مبدل حرارتی ضد جریان برای بازده استفاده شد. مدل های جزء با استفاده از داده های عملیاتی واقعی تصحیح شد و نتیجه شبیه سازی دقیق عملیات مرجع بدون نشت بود. تجزیه و تحلیل عملکرد انجام شد و نتایج برای سه نوع نشت با مسیرهای زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: از خروجی کمپرسور به خروجی سرد سمت گیرنده، از خروجی کمپرسور تا خروجی توربو، و از ورودی احتراق به موتور خروجی توربین مسیر سوم باعث شد که بیشترین کاهش کارایی موتور را داشته باشد. تخریب نیز با آنهایی که مربوط به فرسایش کمپرسور و فرسایش توربین است، که شایعترین علل تخریب در یک توربین گاز است، مقایسه شده است. حتی زمانی که تغییرات کیفی عملکرد مشابه مشاهده شد، علت ریشه را می توان با تجزیه و تحلیل تفاوت های پارامترهای عملکرد مانند جریان سوخت تعیین کرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
چکیده انگلیسی
Micro gas turbines are manufactured to have a compact structure and small volume, which makes them more vulnerable to internal leakages compared to heavy-duty gas turbines. Accordingly, precise diagnosis of the performance degradation in a micro gas turbine is important. This study investigates the characteristics of degradation. Performance maps were used for the compressor and turbine, and a multi-segment counter-flow heat exchanger model was used for the recuperator. The component models were refined using actual operation data, resulting in precise simulation of the reference operation without leakage. A performance analysis was carried out, and the results were analyzed for three types of leakage with the following paths: from the compressor outlet to the recuperator's cold-side outlet, from the compressor outlet to the combustor outlet, and from the combustor inlet to the turbine outlet. The third path produced the largest reduction in engine efficiency. The degradations were also compared with those related to compressor fouling and turbine erosion, which are the most common causes of degradation in a gas turbine. Even when qualitatively similar performance changes were observed, the root cause could be determined by analyzing differences in performance parameters such as the fuel flow.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Energy - Volume 212, 15 February 2018, Pages 175-184
نویسندگان
, , ,