کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8912246 1639326 2017 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Killing fluid loss mechanism and productivity recovery in a gas condensate reservoir considering the phase behavior change
ترجمه فارسی عنوان
مکانیزم از دست دادن مایعات کشتن و بهبود بهره وری در یک مخزن مایع گاز با توجه به تغییر رفتار فاز
کلمات کلیدی
مخزن مایع مخزن، تغییر رفتار فاز، کشت مایع شبیه سازی عددی، مکانیزم از دست دادن بهبود بهره وری،
ترجمه چکیده
یک مدل عددی خالص با توجه به فشار مویرگی سنگ و هیسترزیس برای بررسی مکانیزم از دست دادن مایعات کشتن و تأثیر آن در بهبود بهره وری تحت تنش های مختلف فشار مثبت بر اساس خصوصیات مخزن گاز خوب میعانات گاز با ترکیب مهندسی مخزن و نفت و گاز ساخته شده است. نظریه رفتار فاز نتایج نشان می دهد که هنگامی که فشار مخزن نزدیک منطقه چاه به فشار بحرانی روغن مایع تبدیل می شود، جریان سه فاز (نفت، گاز، آب) به جریان دو فاز (نفت، آب) تغییر می کند، اثر بلوک گاز ضریب نفوذپذیری نسبی و فاز آب افزایش مییابد که میتواند به عنوان افزایش شدید میزان از دست دادن مایعات کشتن نشان داده شود؛ و از دست دادن مایع افزایش در مخزن می تواند فاز نفت و گاز مایع و توزیع مایعات در فضای ذخیره سازی در نزدیکی چاه را تحت تاثیر قرار، و در نتیجه منجر به از دست رفتن مایع غیر طبیعی کشتن. هر چه حجم از دست دادن مایع بزرگتر باشد، زمان بیشتری لازم است تا پس از دوباره کار دوباره مایعات کشتن دوباره جریان یابد و بازده بازده مایع پایین تر باشد، و زمان بیشتری برای بهبود تولید پایدار نفت و گاز مایع می شود . با استفاده از راه حل کنترل از دست دادن مایعات و یا کاهش دیسپرس فشار مثبت مایع (با استفاده از مایع کشتیرانی با چگالی کم) می تواند به طور موثر از دست دادن مایعات غیرطبیعی در دوران بهره برداری به خوبی بهره ببرد و پس از انجام تعمیرات خوب بهره وری را تضمین کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات ژئوشیمی و پترولوژی
چکیده انگلیسی
A single well numerical model considering rock capillary pressure and hysteresis was built to study killing fluid loss mechanism and its influence on productivity recovery under different positive pressure differentials based on the gas reservoir characteristics of the gas condensate well by combining the reservoir engineering and oil and gas phase behavior theory. The results show that when reservoir pressure of near wellbore zone increases to the critical pressure of condensate oil, the three-phase (oil, gas, water) flow will change to two-phase (oil, water) flow, the gas block effect will weaken, and water-phase relative permeability will increase, which can be manifested as sharp increase of killing fluid loss rate; and the rising fluid loss into the reservoir can affect the phase of condensate oil and gas and fluid distribution in the storage space near wellbore, and consequently lead to abnormal killing fluid loss. The larger the fluid loss volume, the longer the time is needed to flow back the killing fluid after going into operation again and the lower the fluid flow back efficiency, and the longer the time need to recover stable production of condensate oil and gas will be. Using fluid loss control solution or lowering liquid-column positive pressure differential (by using low-density killing fluid) can effectively avoid abnormal fluid loss during overbalanced well workover and guarantee productivity recovery after well workover.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Petroleum Exploration and Development - Volume 44, Issue 4, August 2017, Pages 659-666
نویسندگان
, ,