کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7705579 1497298 2018 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The vibration characteristics of drillstring with positive displacement motor in compound drilling Part 2: Transient dynamics and bit control force analysis
ترجمه فارسی عنوان
ویژگی های ارتعاشی حفاری دنده با موتور جابجایی مثبت در حفاری ترکیبی قسمت 2: دینامیکی گذرا و تحلیل نیروی کنترل بیت
کلمات کلیدی
حفاری مرکب، مدل همپوشانی، دینامیک گذرا، کنترل مسیر خوب
ترجمه چکیده
دینامیک گذرا یک رشته مته و ویژگی های پویا نیروی کنترل بیت در حین حفاری ترکیبی هنوز مشخص نشده است. یک مدل شبیه سازی عددی رشته مته با موتور جابجایی مثبت برای تجزیه و تحلیل دینامیک گذرا رشته مته ساخته شد. مدل محاسبه نیروی کنترل دینامیکی پویا براساس نتایج دینامیک گذرا رشته مته ارائه شد. نتایج نشان می دهد که در مقایسه با حفاری های معمولی، فرکانس ضربه و مقادیر متوسط ​​و حداکثر متقابل متقابل رشته-چاه بیشتر شده است. اثر حفاری ترکیبی بر شتاب ارتعاش جانبی رشته مته بیشتر از شتاب ارتعاش طولی بود. اثر افزایشی افزایش یافته بواسطه افزایش وزن در بیت ایجاد شده است. زاویه خم شدن بزرگتر و موقعیت بالاتری از تثبیت کننده به کنترل پایدار مسیر مسیر خوبی نرسیده است. قطر بیرونی افزایش دهنده تثبیت کننده می تواند تا حدودی باعث ایجاد تأخیر در جمع آوری سوراخ پایین شود. حفاری کننده در زمینه کنترل یک مسیر صحیح باید بر اساس دینامیک پیچیده مدل عددی سوراخ سوراخ پایین در طی حفاری ترکیبی باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی الکتروشیمی
چکیده انگلیسی
The transient dynamics of a drill string and the dynamic characteristics of bit control force during compound drilling have not been elucidated yet. A numerical simulation model of drill string with a positive displacement motor was established to analyze the transient dynamics of drill string. The calculation model of dynamic bit control force was proposed based on the results of the transient dynamics of drill string. The results show that, when compared with conventional drilling, the impact frequency and the mean and peak values of drill string-wellbore interaction were larger. The effect of compound drilling on the lateral vibration acceleration of drill string was greater than that on the longitudinal vibration acceleration. A heightened build-up effect was caused by the increase of weight on bit. The larger bend angle and higher position of the stabilizer were not conducive to the stable control of the well trajectory. The increased outer diameter of the stabilizer could reduce the build-up effect of the bottom hole assemble to a certain extent. The driller in the field control of a well trajectory should be based on the complex dynamics of the numerical model of the bottom hole assemble during compound drilling.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hydrogen Energy - Volume 43, Issue 27, 5 July 2018, Pages 12189-12199
نویسندگان
, ,