کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1714243 | 1519936 | 2016 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Experimental and simulation study of a Gaseous oxygen/Gaseous hydrogen vortex cooling thrust chamber
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه تجربی و شبیه سازی یک محفظه خنک کننده خنک کننده هیدروژن گاز / گاز گازی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
خنک کننده گرداب، عملکرد محفظه محرک، شبیه سازی عددی، تست شلیک،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی هوافضا
چکیده انگلیسی
In this paper, RNG k-ε turbulence model and PDF non-premixed combustion model are used to simulate the influence of the diameter of the ring of hydrogen injectors and oxidizer-to-fuel ratio on the specific impulse of the vortex cooling thrust chamber. The simulation results and the experimental tests of a 2000 N Gaseous oxygen/Gaseous hydrogen vortex cooling thrust chamber reveal that the efficiency of the specific impulse improves significantly with increasing of the diameter of the ring of hydrogen injectors. Moreover, the optimum efficiency of the specific impulse is obtained when the oxidizer-to-fuel ratio is near the stoichiometric ratio.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Acta Astronautica - Volume 118, JanuaryâFebruary 2016, Pages 11-20
Journal: Acta Astronautica - Volume 118, JanuaryâFebruary 2016, Pages 11-20
نویسندگان
Nanjia Yu, Bo Zhao, Gongnan Li, Jue Wang,